在当前钢铁市场的寒冬期,宝武集团中南股份优特钢事业部全力开源节流,深入探寻、落实各项降本增效有效措施,日前成功实施高三线钢坯喷涂设备的自行制作,可节约费用约100万元。
直面现场生产难点痛点
在生产弹簧钢55SiCr时,为防止坯料炉内烧损脱碳影响产品性能,前期采用人工模式在坯料表面完成涂层作业后再入炉轧制,经验证这一举措可以有效改善坯料在炉内烧损脱碳的现象。然而,人工对钢坯表面进行涂层作业效率比较低,8小时仅可以涂刷完成20支左右坯料,且涂层厚度不够均匀,影响生产效果。在后续作业中行车吸吊坯料时,坯料表面的涂层还会被吸盘带走一部分,失去应有的防护作用,现场作业人员还存在行车伤害的安全隐患。对标同行企业,采购一台在线自动喷涂设备需要投入大约100万元,在当前的降成本压力下,直接采购现成设备所需要的费用让它难以实施。
优特钢事业部线材工序负责人郑团星得知这一情况后,第一时间组织设备能环组及高三线的技术人员研讨攻关方案。研讨过程中,大家达成共识,钢坯在线喷涂设备的制作原理并不复杂,应该可以自主设计实施。
自主完成设备设计制作
这一设想得到了桑孔超等人的积极响应,他们立刻开始讨论设计方案,对现场已有的设备布置情况进行复核。桑孔超组织大家针对制作喷涂设备的细节问题展开讨论,从设备选用、材料尺寸、所需零部件等进行梳理,再到喷涂机最佳安装位置,每一个环节都反复斟酌。
其间,郑团星提出极致挑战目标——以极少花费甚至零投入完成喷涂设备的制作。这给团队抛出了一个棘手难题。桑孔超等人迎难而上,从库里仔细翻找出报废设备上拆下来的电机、水泵、电源箱等零部件;另外,又从五金店购买了8个喷嘴及喷套的底座、弯头、接头等现场未找到的材料,仅仅花费一百多元,就顺利集齐了制作喷涂设备所需的零部件。
接着开始在线外进行制作,并在制作过程中根据碰到的问题进行修订及调整相关尺寸,充分考虑了现场施工及后续设备维护的便捷性。他们利用高三线生产间隙时间,对喷涂设备进行现场安装调整,并用浊环水进行喷涂测试。后续成功用涂料对入炉的钢坯进行了实际喷涂。
改造提升效率降低成本
高三线坯料入炉喷涂作业首次采用自制设备替代人工,作业效果总体良好,作业效率大幅提升,钢坯表面无死角喷淋,完全覆盖坯料四个面,而且喷涂均匀效果与人工相比有了极大飞跃。
自制喷涂设备投入运行达到预期效果,团队成员并未因此满足,团队将对喷涂设备进行再优化,将喷涂设备启动与辊道运行进行连锁,并实现一级与二级系统物料信息跟踪的联系,对钢坯的钢种和位置进行跟踪,实现对需要喷涂的弹簧钢钢坯进行喷涂,不需要喷涂的钢坯不进行喷涂的自动控制。同时,搭建涂料回收系统,对涂料进行过滤后循环利用,减少涂料浪费,进一步节约成本。(叶纯珍 桑孔超)