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中南股份炼铁厂死盯“四降一增”促降本增效

更新时间:2024-12-10  镀锌管品牌网  点击次数:

  面对严峻的市场形势,中南股份炼铁厂紧紧围绕全年生产经营任务和生存发展目标,聚焦极致高效率、极致低成本,激发全员、全过程、全方位、全要素“为生存而战”的潜能,死盯“四降一增”(降消耗、降能源、降费用、降事故、增回收),坚持算账经营和精益管理,努力使企业“活下去,好起来”。

   

  慧眼识珠 灰中淘“金”见效益

  炼铁厂原料生产作业区前期新增的烧结除尘源接入混五西除尘器后,4号小灰斗内的除尘粉含有95%的焦粉且湿黏,如果当作普通的除尘灰进行回收十分浪费,并且容易发生通道堵塞;如果及时关闭该处风门,不仅避免除尘设备损坏,还可以及时对该部分积料转为焦粉进行回收。按照除尘灰和焦粉差价800元/吨来计算,降本效果十分可观。

  供料班肖波团队马上将情况上报,车间当即组织人员现场确认情况属实,马上组织员工对混五西除尘器的4号小灰斗进行清理排空。其间,参与人数达到32人次,经过4个晚上加1个白班的奋战,在大家的协同努力下,终于把4号小灰斗排空,回收了近40吨的焦粉,预计节约成本3.2万元。

  精心操作 安全降本两不误

  焦化工序焦炉煤气总放散系统主要是通过水封高度起到放散煤气、调整管网压力的作用,当管网压力超过水封高度时,煤气被迅速点燃放散。现总放散长明灯为3个火嘴,由一条管径DN50mm煤气管24小时供气,确保放散煤气时安全。专业人员通过员工支持系统观察,发现长明灯常存在火苗过大、浪费煤气的现象。

  由于长明灯一旦出现熄灭后,存在煤气放散点不着火的较大风险,因此不得随意调控长明灯。1号2号焦炉热工班班长王长峰结合现场实际,通过增装孔径DN35mm煤气孔板,并通过员工支持系统一人观察火苗,一人在现场关小煤气阀门,达到减小长明灯火焰目的。

  经现场试验与调整,现长明灯阀门开度由原来的100%关小至40%,大大减少了长明灯的火苗,减少了煤气消耗。班组已把总放散长明灯点检纳入岗位每班巡检内容,确保了在减少煤气用量的同时,长明灯不发生灭火现象。据核算,此优化改进,全天可节约煤气1008m3,每天可降本1673元,每月可实现降本5.02万元。

   

  调整工艺 控制氮气消耗降成本

  喷煤布袋收集系统用于高浓度粉尘收集,为了确保工艺的安全可控,生产过程需要消耗大量的氮气来惰化、控制氧含量。

  通过前期不间断的分析和摸索,在保证生产安全和煤粉质量的前提下,胡房健团队在对氮气进行分级分量控制调整的基础上,对6号、7号高炉所对应的3套布袋收集系统工艺参数进行优化调整,将脉冲阀反吹间隔从3秒逐步优化到6秒,脉冲时长从1秒调整为0.5秒,布袋收集系统脉冲阀反吹频次大幅度减少,3套布袋箱收集系统每天减少动作43200次。实施后,3台机组实际日均氮气用量为136714m3,对比改进前每日节约4972m3,全月节约氮气成本36991元。(邓娟)