据悉,此前轧钢厂一棒9H、11H、13H齿轮箱三级齿轮与轴窜动,运行声音大,设备运行存在隐患。经技术人员多次检查发现,三级轴与齿轮配合过盈量不够,采用的配合公差为H7/p6,导致在长期运行中造成磨损,进而发生窜动。
针对这一问题,技术人员通过拆解检查已经下线的13H、7H齿轮箱三级轴,测量齿轮安装孔尺寸和轴尺寸,发现轴键槽开裂,轴无法再修复使用。为了减少备件采购成本,技术人员决定以齿轮现有轴孔为参考基准,在保证安装的前提条件下,将原轴公差p6改成u6,适当加大轴的过盈量,增加传动的承载能力,减小齿轮与轴之间的窜动量,从而提高齿轮箱运行的稳定性。轧钢厂利用较长的检修时间,将改进后的三级轴上线测试,通过试车运行,齿轮箱的运行声音大幅降低,设备运行稳定。
此次技术改造的实施,保障了设备的安全稳定运行,为一棒生产效率提升奠定了坚实基础。未来,轧钢厂将继续加强技术创新,不断提升设备管理水平,为推动企业高质量发展贡献力量。