高炉长周期稳定运行,是实现钢铁联合企业效益最大化的根本。攀钢钒在长周期稳定高炉生产运行的同时,坚持围绕经济冶炼,持续开展“提高钒钛矿资源利用水平”技术攻关,完善高球比操作制度、高炉操作制度、异常炉况恢复制度,将极致理念贯穿生产冶炼全过程,提高抗条件波动炉况适应能力,推动生产态势持续稳定。烧结系统全面推广采用“活性灰+石灰石”取代“生石灰+活性灰+石灰石”工艺,熔剂结构持续优化,稳步提高全钒钛球团使用比例,推动高炉炉料结构优化。今年1至10月,球团矿使用量同比提高0.3个百分点,炉渣二氧化钛含量同比提高0.26个百分点,烧结系统全面停用进口矿。其中,新3号高炉围绕“补齐短板,降低新3号高炉生产成本”开展指标优化攻关,成效显著。积极探索应用高炉上下部调剂新技术,下部调剂通过“缩小进风面积、增加风口长度及调整风口角度”,增强炉缸活跃性;上部调剂保持适宜的“两道气流”,保证守风稳定性。调整控制适宜的热制度,确保炉渣二氧化钛含量提高和其他技经指标保持稳定。今年1至10月,新3号高炉物耗成本同比下降152.93元/吨铁。
西昌钢钒高炉生产保持高昂态势,围绕“高钒钛矿比例、高球团矿配比、高富氧大喷煤”三个核心,狠抓铁前工序原燃料保供,牢固树立红线意识和以高炉为中心的生产理念,以焦炭热强度、球团矿抗压强度、烧结矿转鼓强度三大强度为重点监控指标,确保高炉“吃饱、吃好”。立足高炉“以风为纲”操作理念,采取高风量、高富氧、高顶压操作模式,保持炉缸活跃,实现炉内气流分布均衡稳定。坚持高比例球团矿配合适宜布料角度、宽平台装料制度,确保炉内气流合理分布及料柱框架稳固,使煤气利用率同比提高0.3个百分点以上。苦练内功,抓好高炉冶炼全流程过程控制,重点改善炉温合格率、炉渣碱度合格率、生铁硫含量合格率、铁罐装入量合格率等。今年1至10月,高炉利用系数平均达到2.703,喷煤比达到127千克/吨铁,铁损、富氧率、球团矿入炉比例均创历史最好纪录。