粗苯作为焦炭生产过程中回收的副产品
主要用于深加工制苯、甲苯、二甲苯等产品
是宝贵的基本有机化工原料
为实现降本增效
重庆钢铁坚持算账经营
聚焦提升粗苯回收率
多措并举将粗苯副产品变为“富”产品
累计创效近200万元
作业区的技术人员现场巡查时注意到了一个问题:终冷冷却水已经开到最大了,但出口煤气温度怎么还在上升?
“这可不行,终冷塔出口煤气温度对煤气中苯族烃的吸收太重要了。煤气温度每升高1℃,粗苯产量就要减少3%-5%,这样算下来,每天至少要少回收1吨粗苯,一个月就是15万元的损失!”作业区迅速展开现场细致检查,并对进出水温进行严密检测。
“我发现终冷换热器的换热效率好像在变差,这可能是导致煤气温度上升的原因。”
为防止情况进一步恶化,他们果断行动,及时在换热器进出口增设蒸气和排污接头。随后,逐一对5台板式换热器进行全面清扫,问题很快得到了解决,粗苯生产得以稳定进行。
为进一步提高粗苯生产稳定性,他们还提出了一个大胆的创新:利用蒸氨废水对焦油有一定分散和溶解的特性,巧妙地将以前终冷塔的工业水补水替换为蒸氨废水。
“蒸氨废水使用效果非常好,它不仅让工业水消耗较去年下降了3650吨,节约费用0.7万元。同时,换热器堵塞次数也减少了”作业区的技术骨干杨峰一脸自豪地介绍道。
作业区负责人王仁杰与技术骨干站在生产线旁,面对着一串串令人担忧的数据,绞尽脑汁。带着“算账经营”理念,作业区成员进行了深入讨论,利用“洗油的相对分子质量越小,则苯在洗油中的物质的量浓度也越小,吸收推动力将变大,吸收效果越好”这一理论,他们使用轻质洗油替换目前使用的国标洗油。根据轻质洗油使用情况,提高脱苯塔顶温度至97-98℃运行,严格按照操作规程控制,跟踪超标的时间、原因及处置结果,确保脱苯塔顶温度运行在可控范围内。
“出现的问题都能在现场找到对应的解决办法,现在我们的粗苯回收率提高了,成本也降下来了。”经过大家的出谋划策、共同努力,粗苯回收率较2023年提升了0.035%,累计创效近200万元。