宝武集团中南股份轧材厂一维检攻关团队通过技术创新,成功解决了精轧19号翻转齿箱更换过程中的效率低下问题,不仅为企业节省了大量的人力与时间成本,更为提升生产效率、保障产品质量、推动产品转型升级作出了积极贡献。
聚焦生产瓶颈开展攻关
在中南股份轧材厂棒一2产线上,精轧机作为关键设备之一,其性能稳定性直接关系到产品质量与生产效率。然而,在长期使用过程中,精轧机的核心部件齿箱往往会因磨损、密封不良等问题需要更换。特别是精轧19号齿箱,由于其特殊的使用方式(翻转使用),在更换过程中面临诸多挑战。传统的更换方式耗时长达8小时,不仅效率低下,而且在紧急抢修或面对齿箱漏油等突发故障时,更是与生产的高效运行背道而驰,成为制约产能提升的一大瓶颈。针对这一问题,轧材厂一维检技术团队迎难而上,展开了一场技术攻关战。
创新设计可调节对中装置
他们深入生产一线,细致分析精轧19号齿箱更换过程中的各个环节,发现打对中是最为耗时且难度最大的步骤之一。由于齿箱与轧机之间的连接复杂,且精度要求高,传统的调节方式往往依赖于人工经验,不仅效率低下,还容易引发对中不良,导致设备振动、噪音增大。
为了打破这一困境,一维检技术团队创新性地设计了一种可调节式对中装置,旨在辅助调节过度轴的高低,从而快速消除打对中的困难。该装置采用自主设计的机械结构,结合先进的传感器与控制系统,能够实现对过渡轴位置的精准调节,大大提高了更换齿箱的效率与精度。
改造显著提高设备稳定性
通过使用该装置,精轧19号齿箱的更换时间从原来的8小时缩短至4小时以内,效率提升了一倍。更重要的是,该装置有效降低了打对中的难度,减少了人为误差,确保了齿箱与轧机之间的精确对中,从而提高了设备的运行稳定性与产品质量。
此外,该可调节式装置还具有易于操作、维护简便等优点。它采用了模块化设计,使得安装调试过程更加方便快捷,同时也便于后续的维护与升级。这一创新成果不仅为生产提供了有力的保障,还有效提高了产能,为企业的持续发展注入了新的活力。 (刘剑)